摇滚少女为何难斩浪费之首-标杆精益

    为何难斩浪费之首-标杆精益悠然千年后


    作者:改善小书虫
    (微信:qidiangaijin)
    生产过剩被誉为大名鼎鼎的七大浪费之首,当年造成的几千万VCD台库存。因为市场变化,U盘的出现,使整个行业产业链企业群的破产。每一次企业的生产过剩都会导致市场波动达达兔,何美璇甚至经济危机。现在企业大多数已实现按单生产,但是企业内部生产线的臃肿却随处可见。同步生产和准时化的理念远远没有得到普及,遗漏太多死角。比如某企业冲床车间的案例。
    案例:某企业在冲床车间,上游下料自动冲床4秒下一块料,下游手动冲床2秒下一块料。两个冲床隔15米,7个周转框,会发生什么情况可想而知。
    如下图所示:

    A企业冲床布局图
    连续流讲究上游慢了不要紧,下游慢了是祸根扎伊迪。上游自动冲床速度快飞越彩虹,下游来不急加工,必然造成在制品增加。
    碰上加急催活或者换模(市场需求变动),风险就很大,甚至会将某些在制品挤下生产线。而且在是纯碎的流动成本,若挤下生产线,很容易会被遗弃别惹小孩。
    再看,手动冲床加工完手边的材料摇滚少女,远处的材料够不到五福盈门 ,必然需要多走几步去拿料。我在现场看到的是上游员工来取空框时,再对远处的红色物料箱移到用完空框的位置,也就是二次搬运。
    两个工序7个框子,6框在制品,有时能做满六框。我在现场看到其中有黑色标识的一框已经被加塞挤下线,在制品很难减下来了。
    书虫今天现在现场看到的是如下情况:

    工序间的距离不到十几米,在制品5框,经清点14186个,按下游工序4秒钟一个的速度计算:其中 3833个是被加塞的催活排挤暂时下线来的上一批产品。
    14269×4÷60÷60=39.63小时
    3750×4÷60÷60=4.16小时
    上游比下游快了14186个,折合15.76个小时。其中3750个被挤下生产线钱枫周怡,折合4.16小时。书虫在现场时下游小冲床在检修,上游自动冲床仍然在生产。
    对于这个现状书虫设想拿走5个周转框,同步生产两个工序间三个周转框是安全的。对于这种上道工序快于下道工序一倍的现状,两个周转框也不会影响下游生产寒冰悠悠球。而且现场在制品减少,安全隐患也会减少。
    对于产能的浪费,当然很明显其罪魁祸首还是七大浪费之首,上游生产过快造成的过量生产(生产过剩)是真因。
    为什么会造成这种情况呢,书虫见习过几家企业。生产线上工序之间很多盒子,这样的企业很多。这样在制品是越来越多,降不下来的。先推小批量,后推连续流吗曾哥是谁?为什么企业会停下呢?
    企业不缺专家,也不缺人才。甚至一些民营企业的高管们都是改善的专家败类凌飞,谈起改善兴致高昂……
    是需要专门的人负责这方面的工作吗?兼职在质量部或生产部都是很难专心吗?也许是吧。书虫不敢乱猜毛利塔利亚。
    往期文章:
    我们为何要降库存
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